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关于降低合金消耗,对于冶炼普碳钢来讲,合金消耗表征着终点氧含量控制能力,尤其是在高铁耗冶炼模式下,合金消耗的高低很大程度上体现着炉长的技术水平,为此,炼钢厂展开技术攻关,重点降低合金消耗:
严抓终点碳、温双命中,高铁耗温度富余,采取高拉补吹的冶炼方式,进而降低钢水终点氧含量,炉后氧含量控制70ppm以下;
在终点氧含量降低的基础上,取消高价脱氧剂纯铝,用低价硅铝铁+硅铝钙进行代替,严格保证吹氩时间,促进夹杂物上浮,进一步提升铸坯质量;
通过外出对标、内部研究的方式,设定内控成分值:锰含量0.32-0.35%,硅含量0.14-0.16%,通过努力,目前内控合格率已经达到90%以上;
控制成分的同时还要保证质量,对于硫含量>0.035%的炉次单独对待,保证锰硫比10-12以上,以保证铸坯质量;
降低钢水锰含量和硅含量有容易出气泡的风险,对此,转炉要求异常炉次取样观察、判断,同时通过保证供连铸合格温度,保证连铸勤排渣,防止中间包内氧化渣过多影响钢水,此外,严格规范出钢口管理,净出钢时间<2分钟及时更换出钢口,避免卷渣;
严格执行标准化作业,通过每天培训,宣贯先脱氧后合金化的工艺制度,保证合金吸收率,进而降低成本。
通过一系列成分调整及操作优化,10月份钢水成分内控率完成93%,大包及中间包温度合格率均达到90%以上,且未因为脱氧不良出现废品,合金消耗完成7.20kg/t以内,为我们的降本工作积攒了宝贵经验。
一切成本皆可降低,一切费用皆可控制。炼钢厂秉持科学降成本的理念,不断优化操作,为企业创造更多的效益。
来源:秦皇岛佰工钢铁