炼铁一厂1#高炉炉前堵口泥炮机随着服役年限的增加,泥柄和泥缸之间在液压系统压力的频繁推动下出现了缝隙,导致堵口打泥过程中返泥,造成高炉所需泥量不足,铁口深度无法达到正常水平。这不但给高炉生产埋下安全隐患,而且返出去的炮泥太碎,无法二次利用,不利于降本增效。
车间负责人通过早调会汇报情况后,厂领导高度重视,安排1#高炉提前准备好备品备件及工器具,等待时机突击更换。
3月19日夜班,1#高炉操作工发现6#风口小套漏水,值班工长果断采取控制冷却水压、尽量减少往炉内漏水的方法,在不影响安全生产的情况下决定次日白班更换。经过周密部署后,于20日下午15时36分*16时28分休风更换6#风口小套,同时组织钳工对泥炮进行更换。更换过程中,厂长王卫京、设备厂长候应彪现场指挥协调,安全副厂长杨沁豪监督落实安全措施。经过45分钟的紧急奋战,圆满完成更换任务。
此次更换泥炮,准备充分,组织得力,时间短,效率高,充分体现了炼铁一厂高效的团队作战能力,也为1#高炉炉前安全生产打下了坚实的基础。